為探究煉焦除塵灰在球團礦生產中使用是否可行,開展造球過程中配加煉焦除塵灰研究。結果表明,煉焦除塵灰作為造球原料,對生球指標影響不大,符合工業的生產要求。以大磁鐵精礦為主要原料的球團生產條件下,煉焦除塵灰配加比例不能超過0.4%,不然球團在被燒過程里會發生粘結,甚至影響球團礦生產。煉焦除塵灰的配加可改善球團礦低溫還原粉化性能,降低球團礦還原膨脹率。
經濟快速發展伴隨的是資源和環境破壞的大代價,節能減排是實現美好生活必走的路。鋼鐵工業作為資源、能源密集型產業,典型的能耗高、污染高的產業。消耗了大量的鐵礦石、煤炭、水等等有限的資源,同時排出大量廢棄物,對環境壓力亦很大。目前看來,國內鋼鐵工業的發展面臨環境和能源的雙重制約,成為影響鋼鐵工業生存和發展的瓶頸。于是鋼鐵工業成為了節能減排政策的重點,加大力度,提高能源利用的效率,實現低能耗,低污染。
近年,干熄焦技術是鋼鐵企業焦化工序重要技術手段,生產過程中會產生大量粒度很細、固定碳含量高的煉焦除塵灰,屬于二次資源,若將其長期堆放,會造成空間及二次資源浪費,還會對周邊環境造成嚴重污染。
煉焦除塵灰性質
煉焦除塵灰固定碳含量較高,為83.82%,從化學成分看來,將其用于球團生產,一定比例使用條件下可適當降低焙燒溫度,節約燃耗。
粒度檢查說明,煉焦除塵灰小于320,目的粒級占比為33%,小于200目的粒級占比為47%,相對常用球團礦生產原料,其粒度較粗,從粒度組成看來,其在球團生產中使用會用一定的不好影響。
干球抗壓強度指標的變化
煉焦除塵灰作為造球原料使用時,對生球指標影響不大,隨著煉焦除塵灰配比的提高,生球落下次數有所提高。生球、干球抗壓強度變化不大。由于煉焦除塵灰的特點,在造球過程中,球團粒度變小,在同樣的造球時間內,生球團粒度越小。對生球進行爆裂性能檢測,顯示,煉焦除塵灰的配加對生球的爆裂性能沒有影響?梢姡瑹捊钩龎m灰作為造球原料,對生球指標影像不大,符合工業生產的要求。
生球指標來看,煉焦除塵灰作為造球原料使用影響不大,不過考慮到煉焦除塵灰的固定碳含量高,焙燒后對成品球團的影響大,于是對生球進行焙燒,研究成品球質量變化。
成品球團礦抗壓強度
由于煉焦除塵灰的固定碳含量很高,需要制定合理的焙燒制度,探索實驗,綜合成品球團礦各類指標性能,確定焙燒制度開展焙燒實驗,對成品球團礦抗壓強度進行檢測分析。
成品球團礦抗壓強度變化
煉焦除塵灰配加比例小于0.6%時,成品球團礦的抗壓強度可滿足工業生產的要求。當其配加比較超過0.6%以后,成品球團礦的抗壓強度會急劇下降。可以看出焙燒后的成品球團礦,煉焦除塵灰配加比例超過0.4%時,焙燒過程中球團之間會發生不同程度的黏結現象,煉焦除塵灰配比越高,黏結現象越嚴重?梢姡谝源蟠盆F精礦為主要原料的球團生產條件下, 煉焦除塵灰的配加比例要小于0.4%,否則球團在被燒的過程中會發生粘結,甚至惡化球團礦生產。
球團礦冶金性能
球團礦低溫還原粉化指數變化
隨著煉焦除塵灰配比的增加,球團礦低溫還原粉化性能有改善趨勢,說明就球團礦低溫還原粉化性能而言,煉焦除塵灰的配加可使其得到改善,減少高爐生產球團礦還原過程粉末量的生成。
球團礦還原膨脹率變化
對成品球團礦進行了還原膨脹率檢測,顯示,隨著配焦除塵灰配比的增加,球團礦還原膨脹率有降低趨勢,就球團礦還原膨脹性能而言,煉焦除塵灰的配加可降低球團礦還原膨脹爐率。
小結
從生產指標來看,煉焦除塵灰作為造球原料,對生球指標影像不大,符合工業生產要求。
以大磁鐵精礦為主要原料的球團生產條件下,煉焦除塵灰的配加比例要小于0.4%,否則球團在被過程中發生粘結,惡化球團礦的生產。
就球團礦冶金性能而言,煉焦除塵灰的配加可改善球團礦低溫還原粉化性能,降低球團礦還原膨脹率,減少高爐生產球團礦還原過程粉末量的生成。